大洋造船首制63000噸散貨船舵球交驗
2011-11-8 9:06:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
春和報消息,日前,大洋造船有限公司通過改變加工方式,將冷加工制作方式,變為模具開爐加工,使得舵球制造時間從10天縮短至5天,并提高了節能效果。
皇冠63000噸散貨船的舵球初始設計,是將舵球沿長度方向劃分為四個部分,把每個部分分成幾塊,每塊冷加工后再拼裝,經過火工進行曲面成型。這樣制作成型的舵球,雖然勉強能滿足要求,但費時費力,線型不平滑。為此,制造部舾裝區工藝組聯合技術部、蘇舜公司作了現場會診,對舵球無法進行冷加工處理的球頂和前半段部分,采用模具開爐加工成型。
盡管模具開爐加工成型工藝,在之前建造的58000噸散貨船上已運用,但是首制63000噸散貨船的舵球尺寸長度,約為58000噸散貨船舵球的兩倍,同時,它的線型隨舵葉線型變化而變化,不同于58000噸散貨船舵球的同心圓線型,所以,曲面成型的難度更大。舾裝區加工班吸取以往經驗,用木板先制作出舵球的模型,再制作模具,把舵體前半段劃分成6片,舵球頂則形成一塊整體,然后進行開爐加工。把鋼板加熱后放到模具上,經油壓機成型,再進行焊接。
該船舵球和槳帽的間隙要求為60毫米,這對裝配帶來了很大困難。如果按照常規裝配,由舵球的尾部向首部施工,這樣帽頂里面的結構和帽頂無法施焊。為此,蘇舜公司領班趙本正采取反向施工的辦法,從首部向尾部裝配,確保帽頂和結構能夠順利焊接。經過一星期的努力,舵球終于制作成功,并一次通過交驗。